【经验】安川H1000变频器维修一波三折
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前几天接修一台安川H1000变频器,37KW,纺织整经机卷绕电机用,带脉冲编码器反馈。托修单位说是输出模块有问题,缺相。检查模块二极管特性正常,上电检查故障记录为过载OL2。由于是整经机用,屏蔽编码器会改变变频器参数。因为懒,所以直接切换面板启动,发现输出确实缺相,驱动电压(驱动板输出端测量)为G1:启动后从4.8V慢慢降到0V,G2:启动后从0V慢慢降到4.45V,G3与G4输出正常,G5一直是0V不变,G6一直是5V不变,测三相输出反馈电路(拆除CN41,CN42,CN43线,外加P+信号)正常。
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检查电流反馈及其他附属电路均正常的情况下,初步判断驱动厚膜1130-02R-05损坏。淘宝买来二手厚膜换上,开关变压器啸叫,测5V短路,原来买的厚膜是坏的,没办法再买,居然还是短路,难道电源有问题?连坏两个厚膜?(蒙圈)。再换一家买来第3块厚膜,没敢上厚膜,单独测试电源正常,再把原机的厚膜装上,电源没问题,拆掉换新买的,这下好了,搞得都不蛋定了。装机实验,输出状态与原机接近。这才将变频器参数一项项读出来,记在说明书上,再将参数上传到面板,防止操作错误无法恢复数据。恢复出厂值,改V/F无反馈方式,三相输出正常。由此确认变频器硬件正常,应该是参数或外围电路引起。在检查原机参数时发现H3-06为13,就是模拟量3(A3)为转矩给定,加一电位器给一个转矩信号(从变频器监控参数看到给定信号变化且在范围内),随后修改F1-02,F1-20为0,关闭PG报警,运行后三相驱动信号终于正常,再次确认变频器硬件正常。那么,只能是现场问题。第二日去现场,安装后启车发现卷绕电机只能在爬行速度,无法升速,在检查速度给定与转矩给定正常。面板上给定到了20HZ,而输出只有1.92HZ。查PG信号A+,B+为9.8V,12V正常,盘车A+,B+信号无高低电平反转。
从这种情况看,一是编码器损坏,二是编码器12V供电0V断线,托修单位电工说编码器刚与前级电机交换的,排除编码器。那么只有编码器12V供电0V断线。查看现场卷绕机构为了适应不同宽度能够调整,电机、编码器与一些辅助设备均通过塑料拖链到穿线管,最大可能就在塑料拖链内折断。拆开编码器和柜内端子排连接电缆,一端4芯全短接,发现0V线不通。在拖链尾端断开电缆,重接一段屏蔽线,测试全通,正常了。重新恢复接线,送电启车终于一切正常了。
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